日前,鞏義宋陵礦山機(jī)械有限公司有限公司采用Φ2.4x18m回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)對(duì)礦渣、黏土、鐵粉等進(jìn)行烘干,改造前存在產(chǎn)量低,煤耗高、熱效率低、出機(jī)水分高且難以控制等問題。主要原因在于:老式燃燒室加上人工加煤、清渣,必然引起煤燃燒不充分,熱量不能充分發(fā)揮,熱效率低,煤耗高,而且燃燒與供熱也不穩(wěn)定,進(jìn)入烘干機(jī)的熱量波動(dòng)較大,使被烘于物料水分有較大波動(dòng);烘干機(jī)內(nèi)周L型揚(yáng)料均引起空洞,導(dǎo)致烘干過程熱交換差,熱效率降低。
我公司對(duì)烘干機(jī)進(jìn)行了技術(shù)改造,在現(xiàn)有烘干機(jī)爐膛外增加一個(gè)CD—XΦ1000型高效多用旋流噴射煤粉燃燒器。由磨煤噴粉機(jī)把煤粉唐細(xì)切向噴進(jìn)燃燒器內(nèi)燃燒,鼓風(fēng)機(jī)分幾道切向風(fēng)道送風(fēng),進(jìn)入燃燒器的煤粉渦流旋轉(zhuǎn)燃燒。由于渦流旋轉(zhuǎn)燃燒,使進(jìn)入燃燒器的煤粉充分燃燒,熱量得到充分發(fā)揮,高濕氣流通過爐膛進(jìn)入烘干機(jī)內(nèi)。這樣就解決了上述熱效率低和供熱波動(dòng)的問題。
傳統(tǒng)烘干機(jī)由于周向L型揚(yáng)抖板始終存在風(fēng)洞,熱效率低,在現(xiàn)有烘干機(jī)內(nèi)組裝x型揚(yáng)料板。截面x型揚(yáng)料板在烘干機(jī)內(nèi)分層排列,進(jìn)入烘干機(jī)內(nèi)的物料首先由周向L型楊料板帶到一定的高度,然后拋物落料,拋落后的物料進(jìn)入中部x型截面楊料板內(nèi),物料從上層x型截面揚(yáng)料板再次拋落下層x型截面楊料板,從而形成層層拋物落料,延長(zhǎng)了物料在機(jī)內(nèi)的停留時(shí)間,增大了物料與熱空氣交換的機(jī)會(huì),從而提高了回轉(zhuǎn)式干機(jī)的熱效率。
我公司對(duì)烘干機(jī)改造后,生產(chǎn)能力提高了近1.8倍,煤耗降低16%,每年節(jié)約用煤3200噸,價(jià)值20余萬(wàn)元。同時(shí)大幅降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了工作環(huán)境。
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